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铁床—气浮—活性炭吸附法处理染料废水
  • 作者:    来源:江苏新纯江环保工程有限公司    时间:2017/9/15    点击:2994
1 原水水质
    某厂(生产染料及染料中间体)染料车间排出的综合废水(含30%左右的冲洗水)近100m3/d,中间体车间排出的综合废水(含30%~40%的冲洗水)约90m3/d。

    原水是含盐量较大的高色度有机废水,无机盐浓度为15%~20%,主要是nacl、na2so4。有机物主要是苯系、萘系化合物,所以水体可生化性差(bod5/cod一般为0.02~0.2),并具有很强的毒性,因此染化废水一直是治理难度的工业废水之一。

2 方案的确定
    通过试验,对几种处理方案进行了研究,但都不能得到令人满意的效果,如混凝脱色法用药量大,运行费用高,亦难使出水达到排放标准;生化法需加入大量稀释水以降低含盐量,基建投资大,厂家难以承受;膜分离法由于膜易堵塞,反冲洗频繁,并且需进口nf膜,因此运行费用太高(达30 元/m3原水)。经过大量调研分析,拟采用微电解的方法破坏原水中有机物的分子结构,达到易于脱色和降低cod的目的。通过小试、中试,最后采用铁床—气浮—活性炭吸附的处理工艺,工艺流程见图1。

2.1 调节池
    采用调节池既充分调节了水量、水质,又省去了一沉池,从而节省了投资。废水中的一部分染料及其中间体物质经沉淀后得以去除,cod有所降低。为解决排泥问题,保证调节池的有效容积,采用了行车式吸泥机,污泥进入集泥池与气浮池的浮渣一起泵入压滤机,滤饼焚烧处理。设计染料及其中间体废水调节池各一座,有效容积为100m3,hrt为24 h。

2.2 铁床
    铁床主要是利用铁、炭组合的填料与原水反应,破坏原水中有机物的分子结构及其性质。其原理是:铁与炭的腐蚀电位不同,铁作阳极、炭作阴极、原水作电解质而形成千千万万个原电池。电极反应如下:

    fe-2e=fe2+(阳极反应)
    e0(fe2+/fe)=-0.44 v
    2h++2e=h2↑(阴极反应)
    e0(h+/h2)=0 v

当有氧存在时阴极反应如下:

    o2+4h++4e=h2o
    o2+2h2o+4e=5oh- 
    e0(o2/oh-)=0.40 v 

    从上述反应可知,原水在酸性、充氧的条件下以一定流速流经铁炭填料时,染料的发色基团被氧化,硝基还原为氨基,偶氮键断裂,这为下一步处理提供了可靠有效的条件。在设计时因考虑到充氧的重要性,所以在原水进入铁床前设置溶气罐,并采用空压机供气。铁床(ⅰ)的hrt为1 h,铁床(ⅱ)的hrt为2 h。

2.3 混凝脱色系统
    铁床出水呈酸性并含有大量fe2+、fe3+,当将其出水ph值调至7~8时,形成fe(oh)2、fe(oh)3胶体,但形成的矾花较小,需加入助凝剂pam以利气浮处理。在此过程中,可加入季铵型阳离子高效脱色剂进一步降低原水中的色度。该装置为混合反应罐,其hrt为4 min。

2.4 气浮系统
    加药混凝后的原水含有大量的絮状体,采用气浮分离装置将絮凝体浮于水面,利用刮渣机将其排入集渣池,从而完成固液分离。气浮系统采用清水溶气气浮,溶气水量为30%,气浮池直径为2.5 m,hrt为40 min。

2.5 砂滤罐
    设置了两座砂滤罐(一用一备),主要目的是去除悬浮物,使水质达到进活性炭罐的基本要求。滤料为单层石英砂,反冲洗水排至调节池。

2.6 活性炭罐
    为保证出水水质达到gb 8978—1996二级标准,设置活性炭罐,这可以充分有效地吸附水中残留的有机物,从而使cod、色度等指标达到要求。设置两座活性炭罐(一用一备),活性炭再生周期为36 d,hrt为30 min。


3 处理效果分析
    ①德州市环保局于1999年11月17日—18日对该厂水样进行了48 h的16次取样检测,检测结果见表1,表明该设施的处理出水达到了gb 8978—1996二级标准。
表1 处理出水检测结果

    从铁床的处理原理分析,其形成的原电池可将多环化合物分解成单环化合物,但苯环很难被破坏,加之原水设计气量偏小,致使原水经铁床处理后有一定的fe2+形成,所以cod的去除率几乎为0。从苯胺的检测结果来看,原水经铁床处理后苯胺含量反而成倍升高,这说明萘系化合物被分解为苯系化合物,使苯胺含量增加。

    原水经铁床处理后,两股废水合为一股,经中和池及脱色、气浮处理后,各污染物含量都明显降低,处理效果较好。

②问题的探讨
    a.由于产生强酸性废水的翠兰gl和双介酸没有正常生产,导致铁床的进水ph值较设计值高,这样影响了铁床的处理效果。
    b.在中试时发现,铁床填料因表面被固着而使处理效果降低,产生铁床的钝化现象,因此采用6%~8%的稀硫酸进行浸洗活化。在实际工程中,每隔25~30 d对铁床填料进行一次活化,历时2~3 h。

4  经济分析
    工程总投资为97万元,其中土建投资为25万元,设备管件及配电投资为60万元,其余部分为12万元。处理成本为3.51 元/t,其中:①折旧费为0.86 元/t;②人工费为0.27 元/t;③电费为0.49 元/t;④药剂费为1.02 元/t;⑤铁炭填料费为0.22 元/t;⑥活性炭填料费为 0.65 元/t。

    对于此类色度高、含盐量大、可生化性差、毒性大的有机染料化工废水,若采用大量稀释水稀释的生化方法处理,工程投资较大;若采用铁床—气浮—活性炭吸附工艺,则工程投资较少。
 
 
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